新紀錄!重慶鋼鐵年產鋼突破700萬噸
日前 重慶鋼鐵年產鋼突破700萬噸 超目標完成2020年度生產任務 并創建廠以來最高產量紀錄
2020年初,重慶鋼鐵啟動新一輪發展規劃,以“提規模、調結構、降成本”為生產經營方針,堅持“全面對標找差,狠抓降本增效”工作主基調,聚焦“規模+成本”“效率+效益”,精心組織生產,深入開展對標找差、降本增效工作,致力于打造超千萬噸級鋼鐵企業。 一年來,重慶鋼鐵統籌策劃,精準控制,堅持全面對標找差,狠抓降本增效,與中國寶武各鋼鐵基地對標,與優秀民企對標。從四座高爐改造保證鐵水需求,到降低鐵鋼比提升單位效能;從推進雙基管理,到全面對標找差,提升管理效能,重慶鋼鐵不斷推動管理、規模、效率、效益全面提升,生產經營從“跟隨”向“引領”邁進。此次鋼產量突破700萬噸,正是其邁入高質量發展的又一歷史性突破。
多部門高效協同,力保主工序產能發揮 在新一輪發展規劃的推動下,重慶鋼鐵從碼頭、料場到鐵、鋼、軋等主輔工序全面實施升級改造。為確保主體工序改造項目如期完成,重慶鋼鐵制造部、投資部、設備部等部門高效協同,統籌策劃各工序升級改造期間的生產組織方案,跟蹤控制項目進度,先后按期完成三座高爐的升級改造、二系列轉爐以及7號鑄機升級改造。期間,公司各業務主管部門通力合作,測算產量進度,按日規劃產量目標,保證能源供給,組織大宗物料到廠,協調合同訂單需求,促進鐵、鋼、軋各主工序產能極致發揮,為超目標完成全年鋼產量創造有利條件。 以轉爐為龍頭,縮短冶煉周期 提高煉鋼產量,縮短冶煉周期是關鍵。針對轉爐冶煉周期大于連鑄澆注周期的問題,重慶鋼鐵開展技術攻關,以分鐘為單位推演過程操作,從裝料、冶煉、出鋼等環節著手,認真研究每個步驟可能提速的突破點,將冶煉周期壓縮到極致。 在裝料環節,攻關組發現雙斗裝料模式嚴重影響入爐時間,通過提高廢鋼堆比重,將雙斗裝料改為單斗裝料,進料時間縮短了5分鐘。同時,為了縮短出鋼時間,攻關組果斷將大、小轉爐出鋼口進行擴容,轉爐出鋼時間縮短約2分鐘。此外,煉鋼廠通過強化一槍吹煉操作,加快鋼包周轉等措施讓轉爐冶煉周期進一步縮短。目前,重慶鋼鐵大轉爐冶煉周期縮短了21%,小轉爐冶煉周期也明顯縮短。 以連鑄為中心,提升單位時間通鋼量 提高煉鋼產量,縮短連鑄周期是核心。重慶鋼鐵煉鋼小方坯連鑄機屬于利舊設備,自投產以來,均未達到設計產能,成為制約公司鋼坯產能提升的瓶頸。為此,重慶鋼鐵對方坯鑄機進行高效化改造。通過增加流數、增大斷面、提升自動化水平等改造,使方坯鑄機澆注周期由縮短了28.5%。 重慶鋼鐵板坯連鑄機一直處于低拉速狀態,影響通鋼量。重慶鋼鐵通過對板坯連鑄機足輥進行升級改造,優化連鑄保護渣性能,增加鑄坯冷卻水量等舉措,板坯連鑄機澆注周期縮短34.8%,生產效率大幅提升。 韶鋼專家精準支撐,協同打造高效化煉鋼流程 2020年以來,韶鋼各生產單元的專家一批批走進重慶鋼鐵煉鋼廠,提供技術診斷,提出生產建議,協同幫助管理體系能力改善。重慶鋼鐵在中國寶武兄弟單位的協同支撐下,厘清各類管理思路,突破技術瓶頸,進一步支撐了煉鋼產量規模提升。 |